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PAGE1PAGE2QCQC成果發(fā)表材料降低連鑄機(jī)溢漏鋼率單位:安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司其次煉鋼廠小組名稱:連鑄二車間QC小組前言其次煉鋼廠是安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)公司主體生產(chǎn)廠之一,該廠主要煉鋼設(shè)備有600噸混鐵爐兩座,25噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐三座,120方小方坯連鑄機(jī)三臺(tái),板坯和矩形坯連鑄機(jī)各一臺(tái)。由于方坯生產(chǎn)事故多嚴(yán)重制約著連鑄生產(chǎn)順行,為提高鑄機(jī)運(yùn)行質(zhì)量,同時(shí)也為鑄機(jī)高效化生產(chǎn)打下基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)爐機(jī)匹配目標(biāo),于2005年元月開(kāi)頭對(duì)2號(hào)方坯鑄機(jī)溢漏鋼率開(kāi)展QC活動(dòng)。小組簡(jiǎn)介項(xiàng)目?jī)?nèi)容姓名文化程度職稱小組職務(wù)小組名稱連鑄二車間QC小組劉炳堂中專工程師組長(zhǎng)小組類型攻關(guān)型王春芳本科工程師副組長(zhǎng)成立時(shí)間2005年元月張學(xué)田本科工程師組員注冊(cè)時(shí)間2005年元月吳勇慧大專助工組員注冊(cè)號(hào)05G5—10劉忠義大專助工組員小組人數(shù)7人劉慶國(guó)高中工長(zhǎng)組員活動(dòng)次數(shù)12次鄧蘭軍高中工長(zhǎng)組員PAGE1PAGE14二、選題理由鑄機(jī)溢漏鋼率是反映鑄機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo)。降低鑄機(jī)溢漏鋼率可以提高鑄機(jī)生產(chǎn)能力,削減現(xiàn)場(chǎng)廢品,降低鋼水消耗,同時(shí)可以為實(shí)現(xiàn)爐機(jī)匹配打下基礎(chǔ)。主要優(yōu)點(diǎn)可表現(xiàn)為:?1.有利于降低鋼水消耗,削減現(xiàn)場(chǎng)廢品?按2號(hào)方坯年產(chǎn)60萬(wàn)噸鋼坯,漏鋼補(bǔ)澆一次鋼水損失0。3噸(一般廢鋼),廢坯4米計(jì)0.44噸,影響正常生產(chǎn)時(shí)間1分鐘計(jì)算;回收坯與合格鑄坯差500元/噸,一般廢鋼與合格鑄坯差價(jià)600元。年溢漏鋼率每降低0。1%,可削減溢漏鋼損失:600000/26.5=22642爐22642×4×0.1%=91次效益:91×(0.3×500+0.44×600)=37674元2.有利于降低耐材消耗事故少,可以削減浸入式水口消耗削減浸入式水口用量91×1=91支按50%為石英水口,50%為鋁碳水口計(jì)算石英水口:91×50%×4.5公斤/支×5.6元/公斤=1147元鋁碳水口:91×50%×5.5公斤/支×15.5元/公斤=3879元事故少,可以削減快換滑板消耗按50%的漏鋼需要更換快換滑板計(jì)算削減滑板用量:91×50%=45。5塊45。5×2.5公斤/支×31.5元/公斤=3583元合計(jì)37674+3003+1147+3879+3583=49286元3。事故多,增加擺槽消耗,還影響中間包齡的提高基于以上優(yōu)點(diǎn),全體小組成員全都同意把《降低連鑄機(jī)溢漏鋼率》作為小組本次QC活動(dòng)課題。三、現(xiàn)狀調(diào)查選定課題后我們小組首先對(duì)2004年各月份進(jìn)行了溢漏鋼調(diào)查統(tǒng)計(jì)。1。2004年1—12月份溢漏鋼統(tǒng)計(jì)(表1)月份123456789101112合計(jì)溢漏次數(shù)5511964885955342531403730637溢漏率%0.751.890。941.340.80.750.470.370。420。520.630.380。7618231574170516311846182017971689182819111457196721048制表人:張學(xué)田日期:2006年2月2004年連鑄二車間鑄機(jī)溢漏鋼率合計(jì)為0.76%。2。2004年溢漏鋼事故調(diào)查(表2)項(xiàng)目角裂渣漏拉斷啟步其它合計(jì)次數(shù)393105792832637累計(jì)百分比%61.778.290。695100/注:其它包括接漏,換水口漏鋼,溢鋼等項(xiàng)目制表人:吳勇慧日期:2006年2月3。2004年1-12月份溢漏鋼事故排列圖(圖1)制圖人:張學(xué)田日期:2006年2月由上圖可知在全部溢漏鋼次數(shù)中,角裂漏占61.7%,渣漏占16.5%,拉斷占12。4%,啟步漏占4。4%,其它占5%,因此角裂漏為主要漏鋼類型。四、確定目標(biāo)1.目標(biāo)制定:了解2004年國(guó)內(nèi)同類型連鑄機(jī)對(duì)溢漏鋼事故的掌握水平,濟(jì)鋼為0.4%,萊鋼為0。45%,天鐵為0.6%。結(jié)合廠部指標(biāo)和我們對(duì)2004年溢漏鋼事故的調(diào)查分析,小組全體成員商議?決定將“全年溢漏鋼率≤0.3%”定為2005年活動(dòng)目標(biāo)。2.制定目標(biāo)的依據(jù):按全年60萬(wàn)噸鋼坯,溢漏率0.3%測(cè)算,平均月產(chǎn)爐數(shù)1887爐,平均溢漏次數(shù)23次/月,每星期6次,而結(jié)晶器平均使用周期為1個(gè)星期,因此,每星期每流次溢漏鋼應(yīng)小于1.5次。大家分析認(rèn)為,掌握漏鋼有難度,但只要抓住主要緣由,措施得力,肯定能完成目標(biāo)。五、緣由分析1。角裂漏鋼掌握因素關(guān)聯(lián)分析圖圖(2)振動(dòng)不穩(wěn)定水縫偏差大振動(dòng)不穩(wěn)定水縫偏差大鋼水過(guò)熱度高銅管質(zhì)量差鋼水過(guò)熱度高銅管質(zhì)量差結(jié)晶器冷卻結(jié)晶器冷卻不均勻角裂角裂保護(hù)渣性能不良保護(hù)渣性能不良二冷維護(hù)不好二冷維護(hù)不好液面波動(dòng)大液面波動(dòng)大水口侵蝕嚴(yán)重水口侵蝕嚴(yán)重責(zé)任心差制圖人:張學(xué)田日期:2006年2月六、確定要因?yàn)榱苏页鼋橇崖╀摦a(chǎn)生的主要緣由,全體小組成員對(duì)7條終端緣由逐一進(jìn)行了簡(jiǎn)略分析、確認(rèn)驗(yàn)證。1、2月~3月見(jiàn)圖3。2月~3月結(jié)論:二冷維護(hù)不好不是主要緣由。驗(yàn)證人:王春芳時(shí)間:2月~3月4、責(zé)任心差結(jié)論:責(zé)任心差不是主要緣由。驗(yàn)證人:劉炳堂時(shí)間:2月~3月5、水口侵蝕嚴(yán)重對(duì)2號(hào)機(jī)2005年3月份HRB335鋼中間包溫度統(tǒng)計(jì)分析顯示,中間包溫度愈高,漏鋼率愈高,中間包溫度達(dá)到1550℃以上,漏鋼率又急劇上升。說(shuō)明高拉速尤其是高過(guò)熱度時(shí)提高拉速會(huì)加劇坯殼生長(zhǎng)的不均勻性,易造成角裂漏鋼。圖4中包溫度與溢漏率關(guān)系結(jié)論:鋼水溫度高是主要緣由。驗(yàn)證人:張學(xué)田劉忠義時(shí)間:3月份8、振動(dòng)不穩(wěn)定振動(dòng)仿弧差,偏擺量大,會(huì)對(duì)坯殼產(chǎn)生剪力,阻止保護(hù)渣的潤(rùn)滑,增大拉坯阻力.另外,從傳熱角度分析,振動(dòng)仿弧差,偏擺量大,會(huì)增大坯殼和銅管間氣隙的不均勻性,導(dǎo)致坯殼厚度的差異增大。3月25日,3流連續(xù)發(fā)生多次角裂漏鋼,停機(jī)檢查設(shè)備發(fā)現(xiàn),振動(dòng)框架內(nèi)東側(cè)卡鋼渣,造成振動(dòng)不平穩(wěn),結(jié)晶器偏擺嚴(yán)重,造成坯殼對(duì)銅管內(nèi)腔兩側(cè)和內(nèi)東角磨損嚴(yán)重,偏角部傳熱不均勻?qū)е陆橇崖╀?。結(jié)論:振動(dòng)不穩(wěn)定是主要緣由驗(yàn)證人:張學(xué)田王春芳時(shí)間:3月份依據(jù)分析結(jié)果,確定以下4條因素為溢漏鋼的主要緣由:1.結(jié)晶器水縫不均勻;2.銅管質(zhì)量差;3.鋼水質(zhì)量差;4。振動(dòng)不穩(wěn)定七、制定對(duì)策針對(duì)以上分析的主要緣由,制定對(duì)策表如下(表3):序號(hào)要因現(xiàn)狀目標(biāo)措施實(shí)施時(shí)間負(fù)責(zé)人1結(jié)晶器水縫不均勻偏差大0.3-0。6mm偏差不大于0。1mm1。配發(fā)測(cè)量工具。2.加強(qiáng)水縫調(diào)整。3.完善管理制度。2005。4—2005.11吳勇慧張學(xué)田劉忠義2銅管質(zhì)量差錐度偏差大,銅管后期變形大.新銅管錐度0.7±0。1,下機(jī)銅管錐度≥0.4。1。加強(qiáng)銅管內(nèi)腔錐度檢測(cè)。2。改善銅管材質(zhì)..2005。4—2005.11劉炳堂張學(xué)田吳勇慧3鋼水過(guò)熱度高到站溫度合格率79%到站溫度合格率大于85%1.完善工序溫度管理制度.2.修定溫度標(biāo)準(zhǔn)。2005。5-2005。11張學(xué)田劉忠義4振動(dòng)長(zhǎng)期運(yùn)行,消滅臺(tái)面外弧偏低現(xiàn)象和偏擺量大現(xiàn)象.調(diào)整振動(dòng),保證臺(tái)面水平。高拉速下偏擺小于0.1mm。保證振動(dòng)臺(tái)面水平。優(yōu)化振動(dòng)參數(shù),削減偏擺量.2005.9—2005.12王春芳張學(xué)田劉忠義八、實(shí)施對(duì)策我們主要圍繞結(jié)晶器水縫調(diào)整,銅管內(nèi)腔測(cè)量,工序溫度管理,振動(dòng)設(shè)備維護(hù)和振動(dòng)參數(shù)的優(yōu)化等幾個(gè)方面進(jìn)行實(shí)施:實(shí)施一、結(jié)晶器水縫偏差大為結(jié)晶器維修組配發(fā)游標(biāo)卡尺,塞尺等測(cè)量工具。規(guī)定每次每臺(tái)結(jié)晶器上下口8個(gè)面都要調(diào)整水縫,保證同側(cè)面水縫偏差不大于0。1mm,而且限定結(jié)晶器維修數(shù)量最多4臺(tái)/天,保證維修質(zhì)量。同時(shí)技術(shù)科和車間主管人員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,親自測(cè)量和檢查相結(jié)合,并認(rèn)真簡(jiǎn)略的作好記錄,以備下機(jī)后查找緣由,對(duì)于安裝不合格的堅(jiān)決返工,同時(shí)完善結(jié)晶器維修管理方法并嚴(yán)格考核。該項(xiàng)措施實(shí)施后,結(jié)晶器水縫偏差小于0.1mm比例達(dá)到100%。實(shí)施人:張學(xué)田吳勇慧劉忠義實(shí)施二、銅管質(zhì)量差銅管錐度偏差大,銅管易變形,為解決這些問(wèn)題,我們對(duì)銅管進(jìn)行了優(yōu)化,接受銀銅材質(zhì),提高再結(jié)晶溫度到320℃,延緩彎液面處變形,加強(qiáng)安裝前的測(cè)量驗(yàn)收管理工作。對(duì)于銅管錐度,主管人員要親自測(cè)量,并在《方坯結(jié)晶器銅管使用統(tǒng)計(jì)表》上認(rèn)真填寫(xiě),不能漏項(xiàng),對(duì)新測(cè)錐度進(jìn)行認(rèn)真比較,做到心中有數(shù),超標(biāo)者堅(jiān)持退回,不予使用。負(fù)責(zé)人:劉炳堂張學(xué)田吳勇慧實(shí)施三、鋼水過(guò)熱度高完善工序溫度管理制度,嚴(yán)格工藝掌握,加強(qiáng)氬前溫度和到站溫度考核,引導(dǎo)爐前和吹氬調(diào)溫站提高溫度命中率,為鑄機(jī)供應(yīng)合格鋼水。2005年1—11月份到站溫度合格率平均88。5%,同比2004年提高8。6%。各月溫度折線圖對(duì)比如下(圖5):下半年鑄機(jī)提速后,準(zhǔn)時(shí)修訂溫度標(biāo)準(zhǔn),掌握鋼水過(guò)熱度在10~20℃。連澆爐溫度標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整前后對(duì)比見(jiàn)下表(表4):項(xiàng)目鋼種到站溫度/℃中包溫度/℃調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后后HRB3351560~15801555~15651530~15601520~1530Q2351570~15901565~15751530~15601530~1540實(shí)施人:張學(xué)田劉忠義實(shí)施四:振動(dòng)不穩(wěn)定1、振動(dòng)長(zhǎng)期運(yùn)行,消滅臺(tái)面外弧偏低現(xiàn)象,銅管外弧磨損不均勻,實(shí)行調(diào)整聯(lián)桿長(zhǎng)度和臺(tái)面加墊片方法,保證振動(dòng)臺(tái)面水平。2、振動(dòng)減速機(jī)接受蝸輪蝸桿形式,依靠單偏心輸出振動(dòng),優(yōu)化振動(dòng)參數(shù),將振幅4.5mm,最高振頻240次/分鐘調(diào)整為振幅5。0mm,最高振頻200次/分鐘,延長(zhǎng)負(fù)滑脫時(shí)間,同時(shí)提高了振動(dòng)的穩(wěn)定性,偏擺量由0。15~0.20mm減小到0.05~0.10mm。圖6改進(jìn)前后負(fù)滑脫時(shí)間對(duì)比實(shí)施人:張學(xué)田王春芳九、活動(dòng)效果我們其次煉鋼廠連鑄二車間QC小組經(jīng)過(guò)開(kāi)展一系列活動(dòng),達(dá)了預(yù)期目的,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2005年角裂漏鋼次數(shù)為116次,同比2004年削減277次,活動(dòng)效果顯著,由此帶動(dòng)了鑄機(jī)整體溢漏鋼率的降低。2005年鑄機(jī)溢漏鋼率為0.3%,同比2004年降低了0.46%。2005年1—12月份角裂漏鋼如下(表5)月份123456789101112合計(jì)角裂漏鋼次數(shù)121014988910891091162005年1—12月份溢漏鋼率如下(表6)月份123456789101112合計(jì)溢漏率%0.250.310.290。190.240.340.480.450.350.320.280.290。302005年與2004年溢漏鋼率折線圖(圖7)2005年與2004年活動(dòng)效果對(duì)比圖(圖8):經(jīng)濟(jì)效益分析:通過(guò)開(kāi)展降低溢漏鋼率活動(dòng),鑄機(jī)事故大幅度削減,生產(chǎn)能力得到提高。項(xiàng)目時(shí)間溢漏率/%溢漏廢鋼水/噸溢漏廢鋼坯/噸2004年210486370。76191。1280。32005年248682980.3089.4131。1對(duì)比+3820-339—0.46—101.7-149。21、減廢效益:101。7×500+149。2×600=14.04萬(wàn)元2、2005年中間包水口消耗同比2004年降低0.018kg/t鋼,成本降低0.094元/t。經(jīng)濟(jì)效益:0.094×657172=6.1774元。3、2005年結(jié)晶器平均通鋼量2986噸,同比2004年提高332噸。2005年銅管噸鋼消耗1.09元/噸鋼,同比2004年削減0.042元/噸鋼,增加效益:042×657172=2。76萬(wàn)元直接經(jīng)濟(jì)效益合計(jì):14.04+6。1774+2.76=22。98萬(wàn)元間接效益:由于事故削減,鑄機(jī)平均拉速提高到3。6m/min的高效水平,滿意了廠部爐機(jī)匹配的要求,進(jìn)一步理順了物流關(guān)系,降低了出鋼溫度和過(guò)程溫度,削減了爐襯,鋼包襯,中包襯等耐材侵蝕,同時(shí)提高了鋼水質(zhì)量。十、鞏固措施通過(guò)全體成員的共同努力,2005年安鋼二煉連鑄二

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